分享:120 t鋼包雙孔底吹氬精煉工藝優(yōu)化
為提高鋼水潔凈度,降低鋼包底吹氬攪拌過程對渣線區(qū)域侵蝕速度,采用物理模擬技術對中天鋼鐵120 t鋼包雙孔底吹氬工藝進行優(yōu)化?;谙嗨圃砗弯摪统叽缃⒘四P捅葹?/span>1︰4的物理模型,研究了不同雙底吹透氣元件布置時底吹流量對混勻時間、側(cè)壁沖刷以及鋼液卷渣的影響。結果表明,以低于臨界流量進行底吹時,混勻時間與底吹流量呈負相關變化,底吹流量超過臨界值,混勻時間變化微弱。鋼包壁面處的流體流速隨底吹流量增加持續(xù)增大。底吹元件優(yōu)化布置方案為:兩底吹孔夾角為90°,距鋼包底部中心0.4R/0.4R。與原鋼包相比,優(yōu)化后精煉周期縮短2.1 min,鋼水氧含量降至較低水平,大于5μm顯微夾雜物占比下降了6.9%,鋼包使用壽命提升超過6%。
為了獲得品質(zhì)更高的鋼鐵材料,現(xiàn)代煉鋼生產(chǎn)中增加了鋼水二次精煉環(huán)節(jié),尤其是鋼包底吹氬精煉因適用性強、運行成本低而被廣泛應用[1-3]。該技術借助包底吹入氬氣的攪拌作用,強化鋼-渣間的化學反應,去除有害氣體和非金屬夾雜物,從而實現(xiàn)鋼水潔凈度水平的提高。鋼包底吹氬是一個包含了動量、熱量和質(zhì)量混合傳遞的復雜冶金過程,鋼水成分及溫度的均勻性、非金屬夾雜碰撞長大等對鋼的性能產(chǎn)生重大影響的關鍵因素都與鋼水的流動密切相關,因此,對鋼水流動狀態(tài)的研究就顯得格外重要[4-5]。然而,精煉過程中鋼水流動的速度和軌跡紊亂程度難以直接觀察和測量,通常采用物理模擬或數(shù)學模擬技術達成上述目標。物理模擬是指模型與原型之間在滿足過程機理、單值條件以及控制準數(shù)相同或相似基礎上所建立的以實驗模擬真實物理過程的方法[6-7]。為進一步提升中天鋼鐵集團特鋼產(chǎn)品質(zhì)量,降低產(chǎn)品缺陷,采用物理模擬方法對120 t鋼包雙底吹氬工藝進行優(yōu)化,查明透氣元件布置方式和底吹流量等因素對鋼水流動行為的影響,以解決卷渣及鋼水夾雜物偏高等生產(chǎn)問題。
模擬實驗
實驗原理
鋼包底吹氬精煉過程中,包內(nèi)鋼液的流動是在自身重力和氣泡浮力協(xié)同作用下發(fā)生的,該流動可視為不可壓縮黏性流動,為保證實驗模型和現(xiàn)場原型運動的相似性,需同時滿足雷諾數(shù)(Re)和弗勞德數(shù)(Fr)相等。由流體力學原理可知,當流體流動的Re大于第二臨界值1×104~1×105,流體流速分布和湍動程度幾乎不受Re影響,即通常所指的流動進入自?;瘏^(qū)域。依據(jù)該理論,當模擬介質(zhì)與鋼包鋼液的流動Re處于同一自?;瘏^(qū)時,只考慮Fr相等,即可滿足相似條件[8]。實驗鋼包模型相似比為1︰4,鋼包原型與模型內(nèi)腔尺寸及介質(zhì)物理參數(shù)見表1所示。
鋼包底吹氬過程中,引發(fā)體系流動的主要動力源自氣泡的浮力,為使物理模擬與現(xiàn)場過程的動力相似,根據(jù)相似原理中的π定理,必須保證模型與原型的修正Fr相等。修正Fr見式(1)[7-8]。
式中,µ為特征速度,m/s;D為鋼包直徑,m;ρg、ρ1為氣體和溶液密度,kg/m3。特征速度µ可由式(2)給出:
式中,Q為氣體體積流量,m3/s;d為透氣磚當量直徑,m。將式(2)代入式(1),并令物理模型與鋼包原型的修正Fr相等,(Fr′)m=(Fr′)p可得:
式中,Qm為模型氣體體積流量,m3/min;Qp為原型氣體體積流量,m3/min。由式(3)通過計算即可得到物理模型與鋼包原型底吹氣體流量的對應關系。
實驗方法
圖1給出了鋼包底吹物理模擬實驗透氣元件布置示意圖,兩透氣元件分布在距鋼包底中心0.4R、0.485R和0.8R的同心圓上,夾角分別為90°和120°,具體實驗方案見表2所示。本研究主要以混勻時間作為特性指標評判不同底吹方案的精煉效果,該指標通過“刺激-響應”法獲得,即將一定量飽和NaCl溶液注入盛有液態(tài)模擬介質(zhì)的模型鋼包內(nèi),利用DJ800水工測量儀以及鋼包滯留區(qū)所安裝的電導電極完成模擬介質(zhì)電導率的采集、記錄和存儲?;靹驎r間t0.95的選取標準為|Ct–C∞|≤0.05C∞[9],測定前需保證包內(nèi)模擬介質(zhì)處于穩(wěn)定流動狀態(tài),每組方案重復2次,不同位置電極所得混勻時間取平均值處理。
結果與分析
不同方案下的混勻時間
圖2給出了兩透氣元件夾角為120°在不同方案下底吹流量與混勻時間的變化關系。從圖2(a)中可以看出,隨底吹氣體流量增加,不同方案下的混勻時間均呈逐漸降低趨勢,底吹流量在20~90 L/min范圍內(nèi),混勻時間降低速率較快,流量大于90 L/min后,混勻時間變化趨于平緩。分析認為,鋼包底部吹入氣體后,包內(nèi)鋼液在上升氣泡推動下作環(huán)流運動。底吹流量增加,氣泡的攪拌能增大,環(huán)流速度加快,環(huán)流周期縮短,鋼液能夠在較短時間內(nèi)達到均勻狀態(tài)。當?shù)状盗髁砍^某一值后,氣泡的攪拌能大于維持鋼液平穩(wěn)環(huán)流所需能量,過剩的攪拌能則以液面隆起或翻滾方式在氣-液界面處釋放,混勻時間則不再發(fā)生明顯變化,因此,鋼液最短混勻時間都存在一個對應的臨界底吹流量。將透氣元件不同位置時的混勻時間進行對比,在小流量(<90 L/min)鋼水凈化階段,透氣元件位置0.485R的混勻時間明顯小于0.4R和0.8R;大流量(>120 L/min)鋼液合金化操作時,透氣元件位置0.485R和0.8R時不同底吹流量下的混勻時間較為接近,且都少于位置0.4R。綜合比較,兩透氣元件夾角為120°時,元件布置位置0.485R方案較優(yōu)。
圖2(b)給出了兩透氣元件夾角為90°不同方案底吹流量與混勻時間的變化關系。圖中數(shù)據(jù)表明,夾角為90°時,不同方案下底吹流量與混勻時間的變化趨勢與夾角120°類似,即隨底吹流量增加,混勻時間呈逐漸降低趨勢。所不同的是,透氣元件位置0.4R在底吹流量小于90 L/min時混勻時間降低速率比夾角120°方案更快,流量為90 L/min時混勻時間為66.4 s,比夾角120°方案相同底吹流量時的88.7 s降低了25.3%。在流量為120~150 L/min區(qū)間內(nèi)獲得均值為50.5 s的最短混勻時間,而夾角120°方案最短混勻時間則出現(xiàn)在流量為150~200 L/min區(qū)間內(nèi)。由此可見,透氣元件位置0.4R且夾角為90°優(yōu)于透氣元件位置0.485R且夾角為120°方案。
圖3給出了透氣元件不同夾角時底吹流量與混勻時間的變化關系,從圖中可以發(fā)現(xiàn),透氣元件分布在0.4R和0.8R位置,兩透氣元件夾角為90°時的混勻時間相比夾角為120°明顯縮短。分析認為,透氣元件夾角角度減小,兩底吹氣孔相對距離縮短,相同底吹流量下,氣流攪拌作用得到強化,利于混勻速度提升,混勻時間縮短。同時可以看出,透氣元件夾角同為90°時,元件位置0.8R比0.4R的混勻時間有所延長,表明兩透氣元件夾角角度較小時,透氣元件布置在距鋼包底中心較遠位置會出現(xiàn)局部偏吹,鋼液環(huán)流速度降低,混勻時間增加。
不同方案下液面排渣與卷渣
底吹精煉時,因流量控制不利可能形成卷渣從而影響鋼液質(zhì)量,選擇0.4R-90°和0.485R-120°方案進行了卷渣模擬實驗。排渣實驗照片見圖4所示,底吹流量與排渣直徑和渣卷入深度關系見圖5。
結合不同方案底吹過程中排渣照片(圖4)以及卷渣深度、排渣直徑數(shù)據(jù)(圖5)可以看出,對于0.4R夾角90°方案來說,隨底吹流量增加,卷渣深度和排渣直徑呈逐漸增加趨勢。流量小于60 L/min時,表面波動基本平穩(wěn),上升氣流到達液-渣界面后溢出,排渣直徑約在300~400 mm之間,液渣被推到鋼包邊緣偶有輕微卷渣,深度低于100 mm。當流量增加到120 L/min后,表面波動增強,排渣直徑增加到500 mm左右,排渣區(qū)域出現(xiàn)疊加現(xiàn)象,卷渣深度約250 mm;流量增加至200 L/min時,排渣直徑接近600 mm,液面發(fā)生翻騰,卷渣入深度最大350 mm。對于0.485R夾角120°方案,卷渣深度和排渣直徑隨底吹流量變化與0.4R夾角90°方案類似,但排渣直徑變動速率相對平緩,而卷渣深度變化較大,底吹流量為120 L/min時,卷渣深度最大為500 mm,流量增加到200 L/min后,卷渣入深度超過700 mm。模擬卷渣實驗結果表明,0.4R夾角90°方案優(yōu)于0.485R夾角120°方案。
不同方案下的表面流速
鋼包中液體流速大小能夠定量反映其流動狀態(tài),通過底吹過程中包壁附近液體流速可以評判流動對包壁沖刷的影響。圖6給出了原型、0.485R- 120°、0.4R-90°三個方案不同底吹流量下包壁附近的液面流速。從圖中可以看出,隨著底吹氣體流量增加,包壁處鋼液面流速持續(xù)增大,鋼液對包壁沖刷逐漸變得嚴重。比較而言,在各底吹流量下,0.4R-90°方案包壁附近的液面流速均低于其他兩個方案,表明該位置對包壁的沖刷相對弱。鋼包精煉過程中,吹入鋼包的氬氣與鋼液形成的氣液混合流,當混合流距包壁較近時會產(chǎn)生明顯的“附壁”效應,對包壁材料產(chǎn)生沖刷,一方面會降低鋼包使用壽命,另一方面,沖蝕的耐材進入鋼液形成夾雜,如不能上浮至液面被熔渣吸收,對鋼液質(zhì)量產(chǎn)生很大負面影響。因此吹元件位置優(yōu)化時既要考察混勻時間,又要兼顧氣液混合流上升運動行為。
優(yōu)化方案生產(chǎn)應用
綜合考慮底吹過程中的混勻時間、氣液混合流對包壁的沖刷以及液面波動,選定底吹孔位于距鋼包底部中心距離為0.4R/0.4R,透氣元件夾角為90°對原有鋼包底吹系統(tǒng)進行改造。利用優(yōu)化鋼包實施70級硬線精煉操作,吹氬結束后,包內(nèi)鋼水平均全氧含量ωT[O]< 21.5×10–6,平均脫硫時間為22.4 min,相比原鋼包脫硫時間縮短2.1 min,尺寸大于5μm的顯微夾雜物占比由優(yōu)化前的33.4%降低至26.5%。優(yōu)化鋼包精煉過程對渣線的沖刷與侵蝕較改造前有一定程度的減輕,鋼包使用壽命由平均75.4次增加至80次。
結束語
(1)基于物理模擬實驗,綜合混勻時間、液面波動以及氣液混合流沖刷包壁等因素,確定了鋼包底吹氬透氣元件最優(yōu)布置方案為:兩底吹孔距鋼包底部中心0.4R/0.4R,夾角為90°。(2)低于臨界流量底吹時,混勻時間與底吹流量呈負相關變化,底吹流量超過臨界值,混勻時間變化趨于平穩(wěn)。相同底吹流量下,透氣元件位置越靠近包壁,鋼液液面流速越大,沖刷越嚴重。(3)實踐表明,優(yōu)化后的底吹元件布置方式效果良好,與改造前相比,精煉周期縮短2.1 min,鋼水氧含量降至較低水平,尺寸大于5 μm的顯微夾雜物占比降低至26.5%,鋼包使用壽命提升超過6%。
文章來源——金屬世界